武鋼有限:“效率革命”推動轉(zhuǎn)型升級
發(fā)布日期:2021-01-14 【字體:大中小】 打印
武鋼有限按照國企改革三年行動方案要求和“三不減(產(chǎn)能矛缨、空間碘裕、能耗)、三提升(技術(shù)镀钓、產(chǎn)品居灯、產(chǎn)業(yè))”框架協(xié)議原則祭务,制定“三年提升計劃”内狗,用改革創(chuàng)新破解發(fā)展難題,以“效率革命”推動轉(zhuǎn)型升級义锥,競爭實(shí)力和發(fā)展后勁明顯增強(qiáng)柳沙。
2020年9月份,湖北省政府和中國寶武簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議拌倍,雙方共同支持中國寶武武鋼集團(tuán)有限公司(以下簡稱武鋼有限)按1600萬噸產(chǎn)能規(guī)劃做優(yōu)做強(qiáng)赂鲤。按照國企改革三年行動方案要求,武鋼有限發(fā)起“效率革命”柱恤,推動轉(zhuǎn)型升級数初。
2020年,武鋼有限實(shí)現(xiàn)營收775億元梗顺,上繳稅收16億元泡孩,為武漢市經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇提供了“鋼鐵力量”。
——用同量的鐵水煉更多的鋼
鐵水成本占鋼企全流程總成本的70%左右寺谤。用同量的鐵水煉更多的鋼仑鸥,是鋼企降本增效的“絕技要訣”,也是武鋼有限“效率革命”的主戰(zhàn)場变屁。
武鋼有限煉鐵廠以往延續(xù)間隔出鐵模式眼俊,節(jié)奏慢,不符合極致效率理念粟关,也不適應(yīng)1600萬噸產(chǎn)能規(guī)劃下鐵水資源相對緊張的現(xiàn)實(shí)疮胖。2020年9月起,該廠打破間隔出鐵模式誊役,推行連續(xù)出鐵获列,高爐日有效出鐵1440分鐘以上,日產(chǎn)量和高爐利用系數(shù)大幅優(yōu)化蛔垢,實(shí)現(xiàn)了挑戰(zhàn)目標(biāo)击孩。
出得快還要運(yùn)得快。武鋼有限運(yùn)輸部從配罐模式鹏漆、運(yùn)輸組織入手巩梢,大幅縮短高爐下、運(yùn)輸中和轉(zhuǎn)爐前鐵水罐等待時間艺玲,降低鐵水罐投用量括蝠,鐵水罐周轉(zhuǎn)率由原來的2.4左右提升到3.5以上。
降低鐵鋼比必須增加廢鋼裝入量饭聚,這就意味著轉(zhuǎn)爐要“多啃骨頭少喝湯”忌警。條材廠發(fā)動員工現(xiàn)場攻關(guān),解決了“啃骨頭”后的“腸道消化”問題秒梳,CSP產(chǎn)線廢鋼加入量突破300kg/t法绵,比上年增加60%箕速。煉鋼廠從降低鐵鋼界面溫度損失、提高內(nèi)部效率減少工序溫降入手朋譬,想盡一切辦法利用好每一度熱量盐茎,連續(xù)6個月刷新紀(jì)錄,創(chuàng)造單日鐵鋼比0.816最優(yōu)紀(jì)錄徙赢。
成如容易卻艱辛字柠,2020年,武鋼有限鐵鋼比攻關(guān)從年初挑戰(zhàn)0.93到年底降至0.85狡赐,實(shí)現(xiàn)了“五噸鐵水六噸鋼”窑业,在寶鋼股份四大基地中名列第二,在“寶武系”中降幅位列第一枕屉,不僅產(chǎn)生了可觀的效益数冬,也為打破鐵水產(chǎn)能瓶頸蹚出了新路。
——人均年產(chǎn)鋼破千噸
勞動效率一直是武鋼的短板搀庶,人均噸鋼產(chǎn)量長期在行業(yè)中排名靠后。寶武重組以來铜异,武鋼有限持續(xù)開展勞動效率提升哥倔,人均年產(chǎn)鋼從596噸/人年躍升到1150噸/人年∽嶙基于1600萬噸產(chǎn)能規(guī)模咆蒿,按照三年提升計劃,2021年蚂子,有望提前6年實(shí)現(xiàn)1500噸/人年沃测,從而躋身中國寶武第一方陣。
在分流人員方面食茎,“轉(zhuǎn)崗不下崗蒂破、轉(zhuǎn)業(yè)不失業(yè)”,通過多種形式的協(xié)力支撐别渔,分流的人員轉(zhuǎn)崗到寶武鋁業(yè)附迷、湛江鋼鐵、重慶鋼鐵等寶武旗下兄弟單位工作哎媚。
人減少了喇伯,原來的工作誰來干?答案是:“5G+AR”拨与。
2019年以來稻据,武鋼有限上馬100多個智慧制造項(xiàng)目,形成了“一個管控中心+多個操控中心”主體架構(gòu)买喧。2020年開始捻悯,大力推行“5G+AR”現(xiàn)場智能應(yīng)用匆赃,闊步邁入“智”造時代。
管控中心整合生產(chǎn)秋度、設(shè)備炸庞、能環(huán)、安保荚斯、運(yùn)輸及物流等調(diào)度崗位埠居,信息高度共享,數(shù)字輔助決策事期,從原料進(jìn)廠到成品出廠實(shí)現(xiàn)全流程計劃值可視管理滥壕。操控中心整合操控崗位、操控界面兽泣、操控平臺绎橘,實(shí)現(xiàn)了集控化、一鍵化唠倦、可視化称鳞。
走進(jìn)武鋼有限生產(chǎn)現(xiàn)場,一派緊張有序卻少見人影稠鼻。35類3D(臟亂冈止、危險、困難)崗位一律實(shí)行機(jī)器人替代與遠(yuǎn)程操控候齿,一般崗位一律集中到操作室熙暴,操作室一律集中、運(yùn)維一律遠(yuǎn)程慌盯、服務(wù)環(huán)節(jié)一律上線周霉。
四煉鋼連鑄作業(yè)區(qū)智慧制造項(xiàng)目采用自動開澆、自動加渣技術(shù)亚皂,應(yīng)用鋼包快換機(jī)器人俱箱,不僅解決了人工作業(yè)環(huán)境惡劣、勞動強(qiáng)度大的問題孕讳,還大幅減少了區(qū)域作業(yè)人員匠楚,勞動效率顯著提升。冷軋廠貼標(biāo)簽機(jī)器人自動給每個成品卷打上“身份證”“二維碼”厂财,杜絕了錯貼混貼芋簿。一個貼標(biāo)簽機(jī)器人可以替代4名工人,每年維護(hù)成本不到1000元璃饱。
——融合与斤、化合賦新能
“效率革命”不是武鋼有限一家的事。按照“一公司+多基地”模式,寶鋼股份通過專業(yè)化整合撩穿、無界面融合磷支、聚變式化合助推武鋼有限提質(zhì)增效。
2020年食寡,寶鋼股份按專業(yè)成立硅鋼雾狈、煉鐵、煉鋼抵皱、熱軋善榛、冷軋等6個事業(yè)部,集中優(yōu)勢力量呻畸,集成領(lǐng)先模式移盆,通過快速移植、協(xié)作共享等方式伤为,推動各基地管理咒循、技術(shù)、產(chǎn)品全面提升绞愚。
武鋼有限一條熱處理線原來生產(chǎn)高溫取向硅鋼叙甸,在寶鋼股份硅鋼事業(yè)部的統(tǒng)一協(xié)同下實(shí)施改造。改造方案復(fù)制寶山基地成功技術(shù)并借鑒其先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)位衩,大幅度節(jié)省了時間蚁署、資金。改造完成后蚂四,產(chǎn)線10多項(xiàng)核心功能得到提升。
得益于事業(yè)部制強(qiáng)大的系統(tǒng)能力和協(xié)同效應(yīng)哪痰,2020年遂赠,武鋼有限硅鋼產(chǎn)品總產(chǎn)量超目標(biāo)12萬噸,9個關(guān)鍵績效指標(biāo)中8個達(dá)到“挑戰(zhàn)”目標(biāo)晌杰,取向跷睦、無取向鋼成材率較上年分別提升5.2 和1.56個百分點(diǎn)。取向硅鋼全流程成本降低1000元肋演,無取向高牌號硅鋼噸鋼成本降低400元抑诸。(素材來源:國務(wù)院國資委網(wǎng)站)